Projekt:Drachenflügel: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Infobox Projekt
|name            = Drachenflügel
|status          = stable
|beschreibung    = Ausfahrbare Flügel für ein Drachencosplay
|autor          = Robb95
|owner          = Robb95
|image          = Hebemechanismus Komplett ausgefahren incl Kleiner rahmen1mit Pfeilen.png
|version        = 1.0
}}


Eine Freundin baut ein Drachenkostüm und bat mich darum, bewegliche Flügel dafür zu entwerfen.
Eine Freundin baut ein Drachenkostüm und bat mich darum, bewegliche Flügel dafür zu entwerfen.
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=Planungsphase=
=Planungsphase=
Bei der Planung verliefen viele Schritte Parallel.
Begonnen habe ich mit der Analyse meiner Vorlage und fertigte erste Zeichnungen an.
Während ich auf das bestellte Material und die 3D Drucker wartete, begann ich mit dem Design der Elektronik.
==Elektronik==
Parallel zu den Zeichnungen Plane ich bereits die Elektronik.
Folgende Teile werde ich hier verbauen:
Im Rückenteil:
* 12V Akku
* StepUp Wandler auf 36V
* Arduino
* 4 Kanal Relaisplatine
* 433MHz Funkempfänger
Als Sender verwende ich einen 433MHz universal Handsender.
==Zeichnungen==
==Zeichnungen==
Zunächst begann ich damit, die Bilder meiner Vorlage zu analysieren um zu verstehen wie die Mechanik zusammenhängt.
Zunächst begann ich damit, die Bilder meiner Vorlage zu analysieren um zu verstehen wie die Mechanik zusammenhängt.
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Das Brett entspricht ungefähr der Rückenplatte mit den Maßen 150x550mm
Das Brett entspricht ungefähr der Rückenplatte mit den Maßen 150x550mm
[[File:Hebemechanismus Komplett_ausgefahren_incl_Kleiner_rahmen1.png|400px]]
Hier sieht man nun erstmals die ersten Teile der Mechanik die letztendlich die Flügel bewegen werden, ist der Linearaktor ausgefahren,
so sind die Flügel eingeklappt (wie auf diesem Bild dargestellt)
Was bei dieser Zeichnung auffiel, ist das die unteren Schaniere noch einmal überarbeitet werden müssen, da sie sonst nicht die nötige bewegungsfreiheit besitzen.
(überlappung der Teile auf dem Bild)
[[File:Hebemechanismus Komplett_ausgefahren_incl_Kleiner_rahmen1mit Pfeilen.png|400px]]
Hier sieht man nocheinmal deutlich wie sich die Teile bewegen werden.


==3D Druck==
==3D Druck==
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also habe ich mir kurzerhand die Drucker von Byteturtle und Patrick ausgeliehen und bei mir aufgebaut.
also habe ich mir kurzerhand die Drucker von Byteturtle und Patrick ausgeliehen und bei mir aufgebaut.
[[File:WhatsApp Image 2018-03-19 at 17.57.32.jpeg|400px]]
Nach der Entführung zweier 3D Drucker konnte ich nun endlich mit der Fertigung der Teile beginnen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch nur Filamentproben und musste mich daher erstmal darauf beschränken die genaue Größe für die Teile zu Kalibrieren.
Da nun endlich das Filament geliefert wurde, konnte ich mit dem Druck beginnen.
Mittlerweile war auch klar das ich die Teile mit einer Größe von 103% und 0,2mm Toleranz fertigen muss, um gute Ergebnisse zu erzielen.


==Rohrkonstruktion==
==Rohrkonstruktion==
Als die ersten Teile gedruckt waren, konnte ich mit den Rohren beginnen.
Zunächst habe ich den Abstand ausgemessen und die Slider mit dem Linearaktor auf ein Holzbrett montiert.
[[File:c9a5fd22-bb28-4017-8e45-3bcb69272987.jpg|400px]]
Nun heißt es wieder ein bisschen Warten bis die nächsten teile fertig sind und ich die ersten Rohre abmessen und zusägen kann.


==Elektronik==
==Elektronik==
Wie bereits in der Planung beschrieben verwende ich einen Arduino mit 433MHz Funkempfänger und einen Universalsender.
Der Code ist recht simpel und [HIER] zu finden.
Eines der Relais schaltet die Versorgungsspannung für den StepUp-Wandler, die anderen beiden dienen dem Drehrichtungswechsel.
[SCHALTPLAN]

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